废水预处理采用溶气气浮法,溶气设备为溶气混合泵,去除大部分较难生化降解的惰性物质和稠环或杂环大分子后存入配水池,上浮油渣撇除,配水池通过潜水泵进入到BioDopp生化反应器。溢流出水进入到混凝沉淀区,加入PAC后去除残余色度后即为出水。中试实验工艺流程如下图所示。
BioDopp工艺是一种新型、高效的生化污水处理技术,它通过高效的曝气系统,以创新的空气提推技术为源动力,将多个功能单元有机地结合在一起的生物处理工艺。BioDopp工艺中试装置采用一体化设计,将调节池、溶气气浮池、斜板沉淀与生物反应池连成一体。该装置由钢板焊接而成,外形尺寸为8.3m×2.5m×2.7m(长×宽×高),有效水深为2m,生物池有效容积为30m3,控制室和鼓风机房合建。中试装置采用潜水泵连续进水,进水流量控制在0.2m3/h左右。由空气提推技术实现内循环和污泥回流,曝气池底部采用布满整池的长条软管曝气,在末端设DO在线监测仪,通过设定DO范围,调节罗茨鼓风机转速。
BioDopp工艺污水生物处理,主要基于几个要求进行考虑:①溶解氧:溶解氧浓度控制在0.5mg/L以下,溶解氧浓度的控制通过溶解氧仪自控回流调节鼓风机风量来实现。在低溶解氧浓度较高的活性污泥条件下,有利于培养成生长速率相对小的特殊兼性菌种,从而提高活性污泥对难降解有机物的耐受性。②混合液回流:通过调整空气提推的空气量来调节混合液回流比,正常情况下循环倍比大于20。进行大倍比回流循环,使反应器起始端至出水端的浓度差尽可能达到最小,一方面降低污泥负荷冲击对系统及微生物的影响,另一方面有利于创造微生物生长相对稳定的环境。③污泥浓度:反应池中的污泥浓度控制在8~10g/L。
在试验过程中根据装置出水情况,对BioDopp工艺控制参数进行调试,寻求最佳处理条件,经过两个月的中试试验,将统计数据进行对比分析后,发现BioDopp工艺处理效果同厂内SBR工艺相比效果显著。
下面就出水水质中的特征污染物的去除效果举例说明,如COD、NH3-N及总氮、总酚、总油等。
从上表看出,运用BioDopp工艺处理后的鲁奇气化炉废水各项指标均保持较高的去除率,尤其出水中氨氮的浓度多为未检出,出水达到了理想效果,达到再生水作循环冷却水回用标准。
对进水碳组分分析发现,进水中的慢速可降解基质占到总进水COD的50.59%,试验中采用的高活性污泥浓度及极高的污泥龄,能够有效的截留并累积世代时间长、生长速度慢的特种微生物,对慢速可降解基质的去除效果极佳。试验中发现,氨氮的去除效果与曝气区DO的变化成正比,但是过大的溶解氧会影响亚硝酸盐的积累并同时影响反消化菌群的活性,所以控制一个优化的溶解氧范围,可在降低出水氨氮的情况下最大限度的去除总氮。
试验期间,外部温度相对较低,温度直接影响到微生物的活性和新陈代谢能力,因此在生化反应池内装有蒸汽伴热装置,控制反应器内水温为在25~30℃。在不开蒸汽伴热情况下,池内日均温度为12.12℃,与伴热正常池内温度差10~12℃,此时出水COD去除率平均为89.6%,氨氮去除率平均为75.77%,总氮去除率平均为40.68%,各去除率相比伴热情况下均有所下降,可见温度对特征污染物的去除率影响较大,要控制池内温度保证污泥活性。
中试装置与厂内SBR污水处理站的进水水质相同,虽然中试工艺和厂内以SBR为主的组合工艺运行参数不同,但通过对稳定运行期近两个月平均数据的分析,两者有较好的可比性。中试出水和厂内工艺出水比较如下表所示。从下表中可以看出,和厂内工艺相比,BioDopp工艺对总酚、氨氮及总油去除基本相当,但COD去除效率有很大差异,这体现了BioDopp工艺在去除难降解有机污染物能力上的明显优势。